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根据精密钢管产生脆性的回火温度范围,可分为低温回火脆性和高温回火脆性。
精密钢管低温回火脆性合金 围回火使钢脆化,其韧性一脆性转化温度明显升高。已脆化的精密管不能再用低温回火加热的方法消除,故又称为%26ldquo;不可逆回火脆性%26rdquo;。它主要发生在合金结构钢和低合金超高强度精密管等钢种。已脆化精密管的断口是沿晶断口或是沿晶和准解理混合断口。产生低温回火脆性的原因,普遍认为:
(1)与渗碳体在低温回火时以薄片状在原奥氏体晶界析出,造成晶界脆化密切相关。
(2)杂质元素磷等在原奥氏体晶界偏聚也是造成低温回火脆性原因之一。含磷低于0.005%的高纯精密管并不产生低温回火脆性。磷在火加热时发生奥氏体晶界偏聚,淬火后保留下来。磷在原奥氏体晶界偏聚和渗碳体回火时在原奥氏体晶界析出,这两个因素造成沿晶脆断,促成了低温回火脆性的发生。
冷轧无缝管安徽消除措施:勤点检,检查轧辊螺丝、轴向螺丝是否牢固;成品压料时,应保持南北相等的压下量;保证横梁水平。面麻面是指在钢材表面上出现的大小分布不均匀的麻点而造成的缺陷。形成原因:成品槽缺水;轧槽磨损严重。消除措施:确保水管对正轧槽;发现有麻面是及时换槽。纹裂纹是指表面不同形状的破裂。形成原因:原料过热;钢坯表面质量差;变形不均匀;轧件温度低或冷却不当。消除措施:严格检查坯料,发现坯料存在裂纹或皮下气泡时,禁止装炉;严格执行加热制度,禁止出现坯料表面过热现象;严禁轧制温度过低的钢,同时注意冷却水均匀。面夹杂表面夹杂一般呈现点状、块状或条状机械粘结在钢筋表面上,具有一定深度,大小形状无规律。炼钢带来的夹杂物一般呈白色、灰色或灰白色;在轧制中产生的夹杂物一般呈红色或褐色,有时也呈白色,但深度一般很浅。产生原因:铸坯带来的表面非金属夹杂物。在加热轧制过程中偶然有非金属夹杂物(如加热炉耐火材料、炉底炉渣、灰烬)粘在轧件表面。尺寸超差尺寸超差指钢筋各部位尺寸超过标准规定的偏差的范围。产生原因:孔型设计不合理;轧机调整不当;轴瓦、轧槽或导卫装置不当,磨损严重;加热温度不均造成局部尺寸超差;张力及活套存在拉钢。横肋尺寸超差横肋尺寸超差(横肋瘦)是指横肋高度及体积均小于标准要求的偏差值。产生原因:孔型设计不合理,成品前的红坯尺寸偏小。张力及活套存在拉钢。弯曲弯曲是指钢筋垂直方向或水平方向不平直现象。一般为波浪弯,有时也出现反复的水波浪或仅在端部出现弯曲。产生原因:成品孔导卫 。轧制温度不均、孔型设计不当或轧机操作不当。冷床不平、动齿条不齐、成品冷却不均。热状态下成品吊运或堆放不整齐,造成吊弯、压弯等。
山东德润管业有限公司主营产品有:异型钢管、精密钢管、山东异型管、八角钢管、六角钢管、三角钢管、山东精密管及其它复杂断面的 、20crmo、40crmo等。
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精密钢管表面出现起皮夹层现象是在过程中表面的氧化层,是厂家工艺(如酸洗不达标未能清楚氧化皮)或者材质有问题,折压起皮,是因为滚压属于刚性冷挤压。实质使工件表面冷作硬化。滚压时会产生很大的刚性力,1000N-3000N,对机床传动机构导轨、损伤很大,严重损伤机床精度和寿命。对金属时这种力量会是工件产生表面脆硬层,和材料内部不连续,严重时产生表层剥离现象,存在毛细裂纹、擦伤等缺陷。
如果选择了普通的钢管,那么你所的钢管,与你所收到的钢管,型号方面会出现很大的误差。甚至在一条钢管上的不同部分,内径或者是壁厚,都会出现很大的差距。这样的管道,在使用的过程中,肯定会带来很多的问题。但是精密管不同,这种钢管对于管道,任何部分的标准,都有非常严格的要求。虽然精密管,同样也是无法,管道每个方面的尺寸,都完全符合这个标准。但是精密管,却是可以将误差,控制在一个,非常小的范围以内。在一般情况下,这个误差都不会,超过两个标准的单位,这对于大多数行业来说,就已经足够了.
云南玉溪钢铁公司轧钢厂花巨资从国外引进穿水冷却装置,在使用过程中发现有如下问题:轧制过程中管路复杂,采用多排管道供水,调整时极不方便;在轧制小规格产品时,每天在穿水位置堆钢达10次左右,故障率高,同时轧制时易产生阴阳面,产品易弯曲,在冷床上出现乱钢现象,无法收集。为帮助玉溪钢铁公司解决难题,合肥东方对其轧钢穿水冷却装置进行了以下改造:穿水装置中心高度保持不变,旁通辊道作适量修改,液压与气动结构不变,后线距作适当更改,芯部由喷管式结构改为湍流管结构;将原机架上方的喷管及其外箱全部拆除,重新设计湍流管式的方式和方法,湍流管式穿水管进水管和水反扑采用金属软管和快换接头方法进行连接,水、气压力及流量根据穿水轧制工艺确定;切分穿水装置芯部原来采用喷管式结构,现改造为湍流管结构,同时更改水泵电机以及相关的电缆、基建等。